所谓“亚健康”油井,是指介于“健康”井与“瘫痪”井之间的油井。这类井因存在严重出砂、结蜡、腐蚀、套破等状况,目前仍“带病”坚持生产。据介绍,随着油田进入开发中后期,“亚健康”油井会越来越多。目前,该厂开抽的670余口油井中,存在严重“亚健康”问题的油井多达300余口,影响原油产量20余万吨,这已成为影响油气上产的重要因素。
“只有强化精细管理,不断优化技术措施,才能延缓油井‘衰老’,恢复它们的生机和活力。”该厂工艺研究所机采室主任梁超说。为此,该厂在加大油井普查力度的基础上,先后筛选出207口存在严重“亚健康”问题的油井,通过精心护理,精细管理,使其“强筋壮骨”。
定期“查体”,有病早治。每月20日之前,该厂都会组织8个油藏经营管理区的工程技术人员,逐一对辖区所有油井进行功图、动液面、机采效率等检测。对存在产量波动、产液下降、含水升高等问题的油井,该厂组织采油、地质、工程、作业等多部门进行集中会诊,分析“病因”,对症“下药”,并下发“单井诊断书”至基层计量站,让员工们知晓原因,方便管理。
实时“监测”,快速调控。按照“日观察、周分析、旬复查、月总结”的工作思路,该厂建立油井实时跟踪数据库,定期对每口油井产液、电流、功图等进行实时动态监测。对产量波动大的油井,迅速展开“120急救”,提高问题处理效率,减少躺井比例。明77-10井是文明寨油区一口日产13吨的“大头井”。10月20日,该井突然不出油了。经落实,为抽油杆断裂所致。当班干部一方面制订救援方案,一方面积极协调作业队伍。3小时后,作业队迅速搬上,为“抢救”这口井赢得了时间。
一井一策,对症施治。针对不同的井况,采用不同的“药方”。明1-56井为该厂一口日产3吨的重点井。今年7月中旬,该井偏磨腐蚀导致套破,无法正常生产。工艺技术人员为其制订了“下4英寸套修复套筒”、“漏点实施挤堵”的短期方案。10月5日,该井开抽后,日产油4.5吨,达到措施前生产水平。技术人员又根据该井存在严重腐蚀的现状,开出“每5天加药37公斤”的长效“药方”。目前,该油井生产状况良好。
截至目前,该厂利用下防砂泵、蒸汽热洗、下4英寸套管柱、周期加药等举措,先后让207口“亚健康”油井恢复生机与活力,使其检泵周期由去年同期的505天延长至目前的525天,减少作业占产1500余吨。