4月1日,晚上19:05,安庆石化炼油一部裂解装置分馏塔底1号、2号油浆泵先后突然自停,造成分馏塔底油浆上返塔、下返塔流量中断。班组人员第一时间发现险情后,迅速启运油浆泵,避免了一起冲塔恶性事件。
“两台油浆泵为什么会自停?”虽然排除了险情,生产恢复了平稳,但这个关系到安全生产的问题仍像个“谜团”一样,困扰在大家心中。
第二天早上一接班,该部工艺组副组长程周全、技术人员周巍巍、关广磊围在操作台前,开起了现场“诸葛会”,绞尽脑汁想解开这个“谜团”。
他们调出历史操作曲线,仔细分析油浆泵自停前,油浆返塔量的曲线走势,试图找些蛛丝马迹,揪出“罪魁祸首” 。“柴油罐不带水,油浆泵自停前,油浆返塔量没有出现大幅度波动,机泵不抽空。”油浆泵端面密封腔注入柴油做封油,如果柴油罐带水机泵抽空,会引发机泵停运。程周全首先排除了封油带水问题。
“现场机泵检查,没有出现轴承损坏、超温烧瓦等故障。”周巍巍咨询了设备技术人员,也打着包票。大家不达目的不罢休,将可能引发油浆泵自停的原因一一排查。
“目前。装置加工的原料油性质偏重,工况发生了变化,会不会是分馏塔底油浆固体含量增加,造成油浆密度上升,油浆泵负荷变大?”程周全和周巍巍想到这茬,又在化验分析单里查化验数据。
关广磊也电话联系电气人员,请求协助调查。功夫不负有心人,不一会儿,电气人员的检查结果出来了,油浆泵电机由于负荷偏高,自动跳闸。这恰好和他们的判断吻合。
“操作中,原料油补分馏塔底调节阀开度不能小于5%,以便稀释塔底油浆,降低油浆密度。”他们成功解开“谜团”后,向职工们布置着操作方案,将油浆泵自停“后遗症”消除。
(舒经群)