“近期气温连续偏低,低温给安全生产带来一定难度。目前,液化气脱硫系统胺液再生塔顶回流泵入口管线堵塞,接班后我们将联系检修人员对入口管线注水水洗,请岗位人员配合一下。”
2月12日早晨交接班会上,安庆石化炼油一部裂解装置技术人员对生产进行全面“把脉”后,针对夜间生产出现的异常立即制定紧急对策,以确保产品液化气合格和生产安全平稳。
在正常生产过程中,由于裂解稳定单元生成的液化气含有硫化氢、二氧化碳等酸性气体,需要通过胺液来脱除。而吸收了酸性气体的胺液,在再生塔内随着塔内温度升高分解释放出酸性气,胺液得以再生可以循环使用。由于胺液中含有水分,在低温下产生结晶堵塞管线,致使再生塔回流短时中断。
再生塔回流中断,胺液无法正常循环,胺液中硫化氢浓度增加,吸收效果下降,长时间就会导致液化气总硫含量超标。同时,再生塔回流中断,回流罐液面持续上涨,极易引起酸性气带液,危及后续装置生产。
难题摆在了大家面前。很快,工艺组、设备组和安全组“众诸葛”组成了“智囊团”,经过“会诊”,大家决定联系检修单位,通过水泵向堵塞管线注水水洗疏通。与此同时,他们对操作进行了紧急调整,降低再生塔底温度,减少塔内气相负荷蒸发量,以阻止回流罐液面上涨过快。
当检修人员将软管与泵入口排凝线连接起来,启动注水泵后,慢慢地入口管线上的压力表显示压力由0上升到0.75兆帕。时间一分一秒地过去,大家的眼神都聚焦在压力表上。突然,压力表显示的压力由0.75兆帕下降到0.5兆帕,渐渐地指针又回到了0。管线疏通了,大家不禁欢欣愉悦起来,立即启动回流泵,打开出入口阀门。
“回流罐液面开始下降了。”现场扩音器里传来了室内盯表人员的即时报道。听着喜讯,“智囊团”工艺、设备和安全人员这才放心地离开了现场。
(陈莉)