该事业部年生产总量达30万吨,原、辅材料品种较多,主要有丁二烯、苯乙烯、异戊二烯、环己烷等。装置在满负荷生产中,存在凝聚尾气放空多、后处理生产线粉尘大、机械密封漏油等20多个问题,影响清洁生产。对此,事业部从加强管理和技术改进着手,力争审核期内吨产品COD(化学需氧量)排放量削减10%、吨产品取水削减8%以上。
让后处理的空气变清新。事业部年产20万吨SBS装置后处理共有6条生产线,其中有3条线粉尘胶较多。实施粉尘治理项目后,仍有少量粉尘胶粒散落在地面、屋顶、明沟内。针对后处理设备“炒锅”粉尘超标的问题,事业部在炒锅出料口安装密闭布袋,实行全封闭操作,进一步降低了粉尘的含量。在治理粉尘污染的同时,该部要求当班职工严格劳保着装,督促后处理工作人员规范戴防尘口罩、隔音耳塞、防尘帽等劳保用品。
让废水废气再少一点。该事业部积极开发有组织排放技术,加大原料、水、汽循环回收力度。SEBS车间从装置的每个法兰盖板、每个盲板片以及每个蒸汽阀门做起,进一步完善污水排放口污水阀开关指示牌系统,组织人员将污水排放口、污水阀开关指示牌固定好。在加强管理同时,通过技改,将凝聚工序大量排放地面的热水循环回收利用,SEBS装置的蒸汽单耗为10.333吨,低于计划指标值。
让化工“三剂”消耗更低一点。该事业部化工“三剂”包括催化剂、助剂、活化剂、抗氧化剂等共70余种,是开展清洁生产的重点监控内容,聚丙烯装置在清洁生产中,针对南线活化剂使用超标现象,提出将回收的丙烯及时返送上游的烯烃事业部,推行有效的工艺操作法,今年前4个月,在保证生产稳定和产品质量的同时,每吨产品的活化剂消耗0.312 公斤,同比每吨下降了0.078公斤。