2000年4月11日13时30分,位于广州市东莞庄路161号广州半导体材料研究所大院内的广东鸿运电镀技术有限公司(港资企业),在生产电镀添加剂过程中,100升不锈钢反应釜发生爆炸,造成2人死亡,4人受伤,直接经济损失21.9万元。
事故的直接原因是:环氧乙烷进料速度过快,来不及与釜内的丙炔醇反应,在釜内积聚过多并发生自聚,以致釜内温度和压力骤升,高压气流喷出后又与空气摩擦发生静电放电,点燃釜内易燃介质,相继引发爆炸。
该事故与湖北荆州市石化总厂“3•30”环氧乙烷爆炸事故原因如出一辙,都是因为环氧乙烷放料速度过快引发的爆炸。对于化工生产过程而言,尤其是一些剧烈的间歇式反应,我们应该更加重视操作,关注操作步骤的先后次序、步骤持续的时间长短以及物料投放的速度问题,对于一些如环氧乙烷等极不稳定的物料,不应使用人工手动操作的方式来控制,应使用计量泵按指定速度送料,防止人员失误导致生产失去控制;此外对于一些生产工艺较老的企业,还需关注工艺设计本身存在的缺陷,要思考反应失控、物料分解等紧急状态下,是否存在足够安全可靠的保护措施,并以此为指引提高工艺系统运行的本质安全性。